垃圾焚烧作为城市固废处理的核心技术,其自动送料系统的稳定性直接影响焚烧效率与设备寿命。垃圾堵塞问题在焚烧炉运行中尤为突出,常表现为投料口卡料、推料器卡顿或炉排料层不均,严重时导致设备停机。本文结合机械炉排炉、循环流化床锅炉及危险废物回转窑的实践经验,系统阐述自动送料系统防堵塞技术的创新应用。
垃圾成分复杂是堵塞的核心诱因。未经预处理的垃圾中常混入大尺寸异物,如建筑钢筋、木方或金属容器,这些硬质物料在进料斗的锥形结构中易形成卡点。某垃圾焚烧厂案例显示,直径超过30cm的金属构件可使进料斗通过率下降60%。此外,垃圾含水率过高(>50%)会导致物料粘结,形成块状堵塞。例如,渗滤液排放不畅时,垃圾库内含水率升高,直接降低焚烧炉热效率。
传统进料系统存在结构短板:进料斗斜坡角度<45°时,物料易在斗壁附着;推料器行程速度>0.5m/s时,垃圾受剪切力作用易压实。某循环流化床锅炉的改造案例中,低温过热器节距由120mm扩大至240mm后,积灰搭桥频率降低78%,印证了设备布局对物料流动性的影响。此外,投料口底板焊缝磨损、开裂或翘曲,会挂住垃圾形成堵塞。
送料速度与炉膛负荷的匹配度直接影响堵塞概率。当进料量>20t/h且炉排速度<0.1m/min时,料层厚度>1.2m,易形成局部高温区(>1000℃),导致灰渣熔融结焦。某机械炉排炉的实测数据显示,炉膛温度波动>±50℃时,结焦面积增加3倍。此外,垃圾吊抓斗倾倒速度过快,数吨重的垃圾直接砸向投料口,会将未被推进推料器上的垃圾压实,从而造成堵塞。
2.1.1 动态破桥装置
直推式架桥破解装置通过齿轮齿条驱动楔形块,实现垂直破桥。某专利技术采用0.3m/s的匀速下压动作,配合45°斜面设计,可将压实密度>1.2t/m³的垃圾块分散。该装置在垃圾重量信号持续10分钟无变化时自动启动,破解成功率达92%。此外,利用撬棍、钢扦等工具试探性查找堵塞垃圾层的薄弱点,先疏通这些薄弱点,再逐步向周围清理,也是常用的机械疏通方法。
2.1.2 模块化进料单元
某大型焚烧炉的自动进料系统采用分段式炉门设计,每个炉门口配备独立密封盖与V型底仓。行车轨道上的密封车体通过液压推杆实现精准投料,避免垃圾外泄。实测表明,该系统使进料均匀性提升40%,堵塞发生率降低65%。同时,在进料斗中部设置密封挡板门,反复小开度开闭密封挡板门,可搅动架桥的垃圾,达到疏通目的。
2.2.1 多参数监测网络
基于超声波料位计、温度传感器与重量脉冲信号的融合监测体系,可实时捕捉堵塞前兆。某厂架桥报警逻辑设定为:料位波动<2%持续5分钟或重量信号无更新10分钟,且推料器运行中,即触发报警。配合溜管温度>300℃的阈值,实现早期预警。此外,利用NIR光谱分析仪实时检测垃圾热值,按低热值(<8MJ/kg)与高热值(>12MJ/kg)3:7比例混合,可降低堵塞风险。
2.2.2 自适应控制算法
通过PID调节给料器与炉排速度,实现动态平衡。当料层调节器处于高位时,系统自动降低给料速度至8t/h,同时将炉排速度调至0.08m/min,延长停留时间至1.5小时。某厂实测显示,该策略使热灼减率从8%降至3.5%。同时,根据氧含量、炉膛温度、上炉排温度等参数判断垃圾入炉情况,及时调整给料量,避免垃圾在炉膛内板结。
2.3.1 破碎与筛分工艺
双轴剪切式破碎机将垃圾粒径控制在<100mm,配合磁选装置去除金属异物。某厂案例显示,破碎后垃圾堵塞频率下降85%,且炉排片磨损率降低40%。此外,在垃圾库内设置渗滤沥液排放口,加装隔栅防止垃圾杂物堵塞,保证渗沥液及时排走,降低垃圾含水率。
2.3.2 热值均衡配伍
通过NIR光谱分析仪实时检测垃圾热值,按低热值与高热值比例混合。某循环流化床锅炉的实践表明,该策略使炉膛温度波动从±80℃缩小至±30℃,结焦面积减少90%。同时,垃圾吊人员投料要多抛洒,确保均匀入炉,不要集中投在料口某一个区域,避免局部压实。
某厂针对液压缸漂移导致的给料不均问题,采取三步改造:
某焚烧厂采用低压力气源输送系统,通过电伴热管道与螺旋输送机组合,实现飞灰零泄漏。系统配备全自动吨包装袋机与干灰散装机,使飞灰外运撒漏率从15%降至0.5%。实测显示,该系统运行稳定性提升50%,维护成本降低60%。同时,在飞灰输送过程中,定期检查、定期维护,增加破拱设备,防止落灰口减小堵塞。
针对铁桶缠绕导致的落渣竖井架桥,某厂采取以下措施:
通过构建焚烧炉三维模型,实时模拟垃圾流动状态。某研究机构开发的仿真系统可预测堵塞风险,准确率达85%,为操作参数优化提供数据支撑。例如,根据仿真结果调整给料器速度、炉排速度等参数,避免垃圾在炉膛内板结。
搭载3D视觉与力反馈传感器的巡检机器人,可自动识别堵塞位置并实施破碎作业。某试点项目显示,机器人处理堵塞的响应时间从人工的30分钟缩短至5分钟。同时,机器人可定期检查投料口底板焊缝磨损情况,及时发现并修复开裂翘曲处,防止挂住垃圾形成堵塞。
利用嗜热菌分解垃圾中的纤维素与木质素,降低粘结性。某实验室数据显示,经生物预处理的垃圾含水率可从55%降至40%,堵塞风险降低70%。此外,生物预处理还可提高垃圾热值,减少燃烧过程中灰渣熔融结焦的可能性。
焚烧炉自动送料系统的防堵塞技术需从机械设计、智能控制与物料管理三方面协同创新。通过动态破桥装置、多参数监测网络与热值均衡配伍等技术的集成应用,可显著提升系统稳定性。未来,数字孪生、机器人巡检与生物预处理等前沿技术的融合,将为垃圾焚烧行业的高质量发展提供更强动力。同时,加强抢修通堵过程中的安全管理,确保作业人员的人身安全,也是焚烧炉稳定运行的重要保障。