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如何通过控制炉温减少大型垃圾焚烧炉的结焦

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  • 发布时间: 2025-05-17

通过控制炉温减少大型垃圾焚烧炉结焦的策略与实践

引言

垃圾焚烧发电作为城市固废处理的核心技术,其高效运行直接关系到环保效益与经济效益。然而,结焦问题始终是制约焚烧炉长周期稳定运行的关键瓶颈。结焦不仅会导致炉膛传热效率下降、排烟温度升高,还可能引发炉排卡涩、受热面磨损等次生故障,严重时甚至导致停炉检修。本文从炉温控制视角出发,系统探讨结焦的成因、温度与结焦的关联机制,并提出针对性技术措施与优化路径。

一、结焦成因与炉温的关联机制

1.1 灰分熔融特性

垃圾焚烧过程中,灰分中的氧化钙、二氧化硅等成分在高温下会发生共熔反应,形成低熔点化合物。例如,当炉膛温度超过850℃时,飞灰中的氧化钙与二氧化硅可能形成熔点低于1200℃的共熔体,导致灰分软化并粘附于炉壁。某电厂实验数据显示,当炉膛温度从850℃升至1000℃时,结焦速率提升3倍以上。

1.2 炉膛温度分布不均

炉膛内温度梯度过大是结焦的重要诱因。火焰中心温度过高(如达到1100℃以上)会导致局部灰分熔融,而低温区(如低于800℃)则可能引发燃烧不充分,增加未燃尽颗粒的沉积风险。某电厂通过红外热成像技术发现,炉膛喉部与侧墙温差超过200℃时,结焦厚度显著增加。

1.3 燃烧工况波动

垃圾热值不稳定、给料速度不均等因素会导致炉膛温度剧烈波动。例如,当垃圾热值从5000kJ/kg骤降至3000kJ/kg时,若未及时调整一次风量,炉膛温度可能在10分钟内下降200℃,引发燃烧不稳定,加剧结焦。

二、炉温控制的核心策略

2.1 炉膛温度的精准调控

  • 温度范围优化:根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》,炉膛温度需控制在850℃-980℃区间。某电厂通过安装多点测温系统,将炉膛温度波动范围缩小至±15℃,结焦率降低40%。
  • 分区控温技术:采用分段燃烧控制,将炉膛划分为干燥区、燃烧区、燃尽区,分别设定目标温度。例如,燃烧区温度控制在900℃-950℃,燃尽区温度控制在850℃-900℃,以实现灰分的梯度冷却,减少熔融风险。

2.2 负荷与温度的协同管理

  • 负荷匹配策略:避免锅炉超负荷运行。某电厂将锅炉蒸发量控制在额定值的90%-95%,并通过调整垃圾给料速度与一次风量,确保炉膛温度稳定。
  • 启停炉温度控制:在启炉初期,采用低负荷、低风量运行,逐步升温至850℃以上,避免初始结焦层快速形成。某电厂通过优化启炉曲线,将初始结焦层厚度减少50%。

2.3 氧量与温度的联动调节

  • 氧量阈值设定:出口烟气氧含量控制在6%-8%,以确保垃圾充分燃烧。某电厂通过DCS系统实现氧量与温度的实时联动,当氧含量低于6%时,自动增加一次风量,避免还原性气氛导致灰分熔点降低。
  • 二次风优化:二次风机的投入可增强炉膛湍流,减少未燃尽颗粒沉积。某电厂将二次风量占总风量的比例提升至20%,结焦速度降低30%。

三、技术升级与设备优化

3.1 耐火材料与防结焦涂层

  • 耐火材料选型:采用高铝质、刚玉质等耐高温、抗侵蚀的耐火材料,延长炉膛使用寿命。某电厂将炉膛喉部耐火材料更换为刚玉莫来石复合砖后,结焦周期从3个月延长至6个月。
  • 防结焦涂层应用:在炉膛内壁涂覆防结焦涂层,可降低灰分粘附性。某电厂采用纳米陶瓷涂层后,结焦厚度减少60%,清理周期从每周1次延长至每月1次。

3.2 智能监测与预警系统

  • 温度场可视化:通过红外热成像与数值模拟技术,实时监测炉膛温度分布。某电厂引入3D温度场建模系统后,提前发现局部高温区,避免结焦恶化。
  • 结焦预警模型:基于大数据分析,建立结焦风险预测模型。某电厂通过整合炉温、氧量、垃圾热值等参数,实现结焦风险的提前72小时预警,非计划停炉次数减少50%。

3.3 吹灰与清焦技术

  • 脉冲吹灰系统:采用乙炔脉冲吹灰技术,通过高频冲击波清除受热面积灰。某电厂将吹灰频率从每日1次提升至每日3次,排烟温度降低20℃,热效率提升5%。
  • 机械清焦装置:在检修期采用高压水枪、机械刮刀等工具彻底清除结焦。某电厂通过优化清焦工艺,将单次清焦时间从72小时缩短至48小时。

四、运行管理与人员培训

4.1 标准化操作规程

  • 启停炉标准化:制定详细的启停炉操作流程,明确温度、风量、给料速度等参数的控制阈值。某电厂通过实施标准化操作,启停炉过程中的温度波动减少50%。
  • 巡检与维护制度:建立“三级巡检”制度,运行人员每小时巡检一次,维护人员每日专项检查,技术团队每周综合评估。某电厂通过强化巡检,发现并处理潜在结焦风险点20余处。

4.2 人员技能提升

  • 仿真培训系统:引入垃圾焚烧仿真培训平台,模拟不同工况下的结焦风险与应对措施。某电厂通过仿真培训,操作人员结焦处理能力提升40%。
  • 值际竞赛机制:将结焦率、巡检完成率等指标纳入考核,激发员工积极性。某电厂通过实施值际竞赛,结焦率从15%降至8%。

五、案例分析:三亚某垃圾发电厂的实践

三亚某垃圾发电厂通过以下措施实现单炉连续运行超300天:

  1. 炉温精准控制:将炉膛温度稳定在880℃-920℃,波动范围控制在±10℃。
  2. 氧量优化:出口烟气氧含量控制在6.5%-7.5%,二次风量占比提升至25%。
  3. 智能监测:引入3D温度场建模与结焦预警系统,提前发现并处理潜在风险。
  4. 设备升级:采用纳米陶瓷防结焦涂层与乙炔脉冲吹灰技术,结焦清理周期延长至3个月。

六、结论与展望

通过精准的炉温控制、技术升级与运行管理优化,可显著减少大型垃圾焚烧炉的结焦风险。未来,随着人工智能、大数据等技术的深度应用,垃圾焚烧发电行业将向更高效、更可靠、更智能的方向发展。建议行业从以下方面持续推进:

  1. 开发新型耐高温、抗结焦的耐火材料;
  2. 推广智能监测与预警系统,实现结焦风险的实时管控;
  3. 加强人员培训,提升操作人员的应急处理能力。

通过多维度协同发力,垃圾焚烧发电技术将为城市固废处理与能源回收提供更坚实的支撑。

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